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華社復配罐設備生產廠家 

華社復配罐設備生產廠家

復配罐技術:

聚羧酸常溫合成設備(四大組成系統):

1、反應攪拌系統。

2、小料加投系統。

3、計量稱重系統。

4、電控安全系統。

聚羧酸復配罐常溫合成設備(五大優勢):

1、操作簡單,合成時間僅需2小時;方便、高效。

2、無需加熱,節省生產成本、減少環境污染;節能、環保。

3、設備簡單緊湊,方便安裝,占地面積小;低成本高回報。

4、設備成本低,僅需98000,不到傳統合成設備的一成。

5、母料產品性能穩定,適用環境廣泛,配方簡單。

【一】  10噸pe防腐儲罐(母液罐)1只

產品參數:直徑:2230mm,總高:2800mm,產品自重280Kg,厚度13.5mm,罐體4道加強抱箍。(產品質保3年,使用過程中出現,滲漏,裂損,非人為因素,廠家進行維修或更換。)

【二】  5噸攪拌罐1套復配罐

1)罐體參數:直徑2000mm,總高2000mm(罐體重量280Kg,均厚18mm)罐身配3只DN100觀察孔,頂部DN50出氣孔1只,DN32進料法蘭1只,DN50預留口1只。罐體質保3年。

2)攪拌機:5KW針線葉輪攪拌機,攪拌軸有效攪拌直徑800mm,轉數120轉每分鐘。攪拌機質保1年。

3)卸料泵,DN32防腐泵,陽程10米,電機功率2KW。卸料泵質保1年。

4) 200L加藥桶3只,100L加藥桶2只。加藥桶為PE進口料,一次成型;桶身帶刻度。加藥桶質保3年。

5)藥液循環泵,5臺;DN25 PP防腐泵,電機功率0.75Kw,陽程5米。循環泵質保1年。

6)電磁脈沖泵;每小時0至200升,1臺。每小時0至100升,2臺。脈沖泵質保1年。

7)加藥及循環管道,為DN25   PPR防腐管道,閥門為PP球閥。管道系統質保1年。

 

【三】   8噸地磅1臺復配罐

1)地磅噸位為8噸,地磅尺寸為2米*6米。地磅平面鋪放一層6mm厚度pe板(防腐作用),攪拌罐,加藥箱,配電柜及管道配置;整體放置在地磅上,能準確計量攪拌罐的整體重量,以及加料,卸料的準確重量。準確計量精度為10Kg。地磅質保1年。

【四】   配電柜1套

1)配電柜,按行業安全使用標準。

2)有效控制循環泵,攪拌機,卸料泵的正常工作。

3)配電柜放置于加藥系統一側,達到節省空間,操作方便的效果。

4)配電柜。電柜箱質保2年。

【五】            5噸復配罐8噸地磅

1) 標準5噸復配罐一套。(罐體質保3年,管道附件及循環泵,質保一年)

2) 8噸地磅一臺,尺寸:2米*2米,表面PE板防腐,準確計量復配罐的卸料重量。(地磅質保一年)

3) 復配罐另配2噸水箱2只,水箱厚度5mm。水箱質保3年。

技術描述

本項目按以下二個方向進行

1、分析產品合成中的影響因素,找出關鍵影響因素,并對這些因素進行優化,從而選擇出***優的工藝配比及工藝路線。

2、研究加料方式對產品性能的影響,確認一次加料方式對產品性能無明顯影響。

在已確認***優工藝路線的基礎上,改變原料的投料方式,研究了各種加料方式對產品的性能影響,***終確定了一次投料的生產方式。

主要的技術路線如下:

1、復配罐在75-80℃的常規合成路線下,按正交試驗法找出各原材料的關鍵因素,先對各原料比例進行優化。

2、復配罐調整引發劑的比例及用量,改變反應溫度。找到一個合適的引發劑組合,使得反應溫度能降低到20-40℃左右。

3、復配罐調整加料方式,研究一次性加料的可行性。

 

復配罐產品技術先進性

聚羧酸減水劑現有生產工藝為80℃合成溫度,合成時間為7小時,研究改進后合成溫度降低至20℃-40℃,合成時間降低為2小時。改進后大幅度節約能源消耗,節約人工成本,并可降低對環境的污染。

 

原生產工藝與現有復配罐生產工藝的對比

 

 

生產時間

日產量

人工

電耗

煤耗

 

原工藝

7小時

15T/日

3人/班

15.7KW/T

50kg/T

 

改進后工藝

2小時

50T/日

3人/班

4.4KW/T

14.5kg/T

 

比較

減小5小時

增加233%

不變

減少72%

減少71%

 

可見:在不增加人工數,不增加設備的情況下,生產效率顯著提高,由原日產17噸,提高至日產50噸,復配罐同時電耗僅為原工藝的28%,煤耗為原工藝的29%。復配罐對能源的消耗降低極其顯著。而復配罐的性能在原工藝基礎上有所提高。

[本信息來自于今日推薦網]
商家信用:3.5   隱性收費:3.5 描述:3.5 產品質量:3.5 物流:3.5 服務態度:3.5 默認4分 我要打分